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精益求精 挖潜提质 | 精益管理优秀单位风采展示(五)
2025.01.21
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  强化精益管理,深度挖潜提质。近年来,集团旗下各企业不断深入探索实践精益管理理念,将“提质增效、节约资源”作为核心战略之一。从生产线的革新到管理流程的精进,无论是每一滴水的节约,还是每一分成本的削减,都生动诠释了集团“提质从点滴做起,增效从细节着手”的降本增效理念,同时也标志着企业向更高效率、更绿色可持续的生产模式迈进的坚实步伐。

  接下来,让我们一起走近恒信高科,看他们如何实践精益求卓越,提质增效共发展。

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  回顾2024年,恒信高科为了深入推进全价值链精益改善计划,提出了全方位、全过程、全覆盖地推行精益管理的总体要求,始终将提升运营效能与服务质量视为己任,不断探索实践精益管理的创新途径,将精益理念融入企业发展的每一个环节。这一年,恒信高科共举办了5场大型TPM精益观摩培训活动,实施了9项设备改造计划,开展了9个QC课题研究,贡献了300余个金点子和60多项改善提案。

全员参与 自主保全

  恒信高科秉承着“设备的使用者也是维护者”的理念,全面推行TPM活动和自主保全活动,要求各部门深刻领会精益管理内涵,严格按照计划开展活动,实现“四全要求”。

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  各分厂、车间、工段积极响应,纷纷开展自主保全活动,员工以高度的责任心投入到设备的日常清扫保养中,对清扫过程中发现的“两源”问题,采用鱼骨图分析法探究具体原因,实施解决方案。在原水反渗透增压泵现场,恒信高科组织进行了“泵设备振动值大”问题的检修作业演练,多部门协同作业,按照标准化流程及时有效解决了问题。

    不仅如此,为巩固员工的设备操作技能,恒信高科创新性地运用OPL单点课程进行现场教学,清晰地展示出每一个操作细节,确保员工能够达到“四懂三会”的标准。除此之外,恒信高科还开展了“岗前三分钟”活动,要求员工在作业前检查工作环境是否安全,设备是否正常运行,个人防护装备是否佩戴妥当,强化了员工的安全防范意识。这些TPM和自主保全活动的举办,有效提升了现场设备的管理维护水平,提高了员工的精益意识,为企业实现全面精益管理奠定了坚实基础。

专题研究  析因施策

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  恒信高科高度重视QC课题的研究工作,各分厂通过深入剖析生产过程中出现的技术难题,挖掘潜在改进点,最终做到精准施策。2024年涌现了多个优秀课题研究,在年度最终评审中,电仪分厂的“全厂用电单价优化研究”获评一等奖,机焦车间的“降低焦炉炼焦耗热量研究”获评二等奖,备煤车间的“提高配煤准确率研究”获评三等奖。

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  电仪分厂QC课题小组通过实施临时电力负荷调整、科学规划设备运行时段等措施,将功率因数维持在了最佳水平,使高峰时段用电量降低了17%。机焦车间小组根据课题研究内容制定了详细计划,对加热设备的性能、员工操作的方法等内容进行调查,总结了其中存在的问题,据此制定了多项改善对策并实施,最终成功降低了焦炉炼焦耗热量,进而减少了焦炉运行成本。另外,备煤车间小组多次在现场调查,收集数据进行系统分析,总结原因,然后采取各项具有针对性的措施予以改善。经过努力,他们成功将配煤下料稳定性合格率提升至99%以上,为生产稳定提供了有力保障。
  不仅如此,恒信高科还积极开展了“提高焦炭(末)检测准确率”“降低鼓风机后煤气含萘”“合理优化水处理系统”等多个课题研究,在一定程度上优化了现有的生产流程,提升了生产效率。

持续改进  提质增效

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  面对生产流程中出现的各种挑战,恒信高科展现出了积极的应对态度与高效的问题解决能力。首先,车间风机运行较不稳定,他们迅速行动,为风机增设了测振测温仪,实现了数据实时传输和监控,从而确保了风机平稳运行,减少了对生产的影响。在焦炉地下室,恒信高科创新引入了搭载多种传感器,集各类监测、识别及数据分析功能于一体的智能机器人进行巡检,在解放人力、降低成本的同时,有效提升了生产安全性、工艺稳定性,并实现了管理数据化。

  此外,恒信高科还新增了炉门修理站设备,对升降封烟平台的操作过程进行精确控制,显著提升了封堵速度以及作业安全性。针对圆顶阀的密封问题,他们也进行了改造升级,通过改进密封方式,保障了输灰系统地稳定运行。
  在生产过程中,粉碎机锤头较易破损,员工发现这一问题后,积极寻求改进方案,将分体式锤头改为一体式结构,有效提升了锤头的耐用性,减少了更换次数,节约了成本。他们还在粉碎机前后轴安装了测振测温装置,实时监测数据,并可进行追溯,为设备运行情况分析和巡检工作提供了有力保障。

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  除了上述改善措施外,为了解决溜槽璧挂壁煤的问题,恒信高科还在溜槽璧加装了振动电机,该电机能够分段振动,根据煤量灵活调整振动间隔和时间,从而有效避免了挂壁煤对生产的干扰。在控制下料方面,恒信高科将空气炮控制开关移至中控室,实现了远程控制设备,使员工在发现问题时能够迅速响应,及时解决。此外,他们还改进了圆盘下料槽,增加了设备密闭性,并定期进行皮带校称,有效减少了称重误差对配煤的影响,提高了配比的准确度。
  在减少炼焦热量损耗、控制干熄焦烧损比率、降低吨水处理药剂消耗量、优化吨焦产汽效率、提升筛焦楼发焦率和捣固堆的密度等方面,恒信高科也做出了很多努力。这些改善措施的实施,不仅促使整体生产流程得到了进一步优化,还提升了公司的生产效能,实现了资源有效利用。恒信高科全年共节省中压蒸汽超5000吨,药剂10余吨,节约资金2000余万元,在降本增效上取得了显著成果。


  从技改研发到生产一线,从设备维护到质量管控,每一个细节都凝聚着恒信高科对精益管理的执着追求。大家携手同行,从不轻言放弃,在困难中进步,在挑战中成长。正是凭借这份矢志不渝的坚持,让恒信高科在精益管理的道路上越走越远,越走越稳。未来,恒信高科将继续保持初心,砥砺前行,为集团发展贡献更大力量!

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